近日,永荣电厂在济南锅炉集团有限公司的指导帮助下,顺利完成了18#锅炉环保节能技术改造,仅此一项每天将减少石粉消耗30吨,全年将降低石粉成本67万元。
永荣发电厂现役18#循环流化床锅炉,于2010年投运至今,锅炉热效率低、石粉消耗量大,导致锅炉的运行工况和效果差,排放指标很难控制。为适应转型热电联产需要,降低锅炉最小出力,减少石粉消耗量,提高经济效益,确保环保排放达标。今年初,该厂成立18#锅炉技术改造课题攻关小组,在分析论证该锅炉存在的问题、解决措施的基础上,提出“环保节能技术改造方案”,并邀请济南锅炉集团有限公司的锅炉专家来厂,帮助进行分析诊断。经反复的分析研判,结合济南锅炉集团有限公司对75吨循环流化床锅炉类似改造的成功经验,利用春节停产检修时间对18#锅炉实施技术改造。
改造后,该锅炉通过减小流化床面积,减小一次风量给锅炉降低蒸发量提供有效空间,优化床面流化状态提高燃烧效率。经过1个月的试运行,锅炉最小蒸发量将由原设计的35吨/小时,减少到25吨/小时,标煤耗也随着降低,石粉在炉内循环利用的时间延长,石粉消耗量减少,环保参数指标得到有效控制,获得较好的经济和环保效益。改造后每天将减少石粉消耗30吨,仅此一项全年将降低石粉成本67万元。
图为锅炉技术改造课题攻关小组正在对锅炉改造课题进行研讨
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